9-16離心風(fēng)機(jī)-濱州離心風(fēng)機(jī)-冠熙風(fēng)機(jī) 用質(zhì)量說話(查看)
工業(yè)生產(chǎn)中的離心風(fēng)機(jī)特別是離心式風(fēng)機(jī)應(yīng)用很廣泛,在一些生產(chǎn)裝置中甚至屬關(guān)鍵設(shè)備。風(fēng)機(jī)的安全、可靠運(yùn)行是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)的重要保證。但由于種種原因,造成風(fēng)機(jī)超過允許范圍的振動(dòng)的現(xiàn)象并不少見,9-16離心風(fēng)機(jī),嚴(yán)重的劇烈振動(dòng)會(huì)造成風(fēng)機(jī)本體及其關(guān)聯(lián)設(shè)備*的設(shè)備事故,甚至還會(huì)造*身安全事故。因此,必須高度重視風(fēng)機(jī)的維護(hù)檢查工作。企業(yè)的離心風(fēng)機(jī)技術(shù)人員及其操作人員和維修人員在工作中必須對(duì)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、巡查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障隱患并及時(shí)排除,防患于未然。本文研究的目的在于針對(duì)工業(yè)生產(chǎn)中常用的離心式風(fēng)機(jī)運(yùn)行中易于發(fā)生的振動(dòng)現(xiàn)象進(jìn)行研究和可采取的處理措施,應(yīng)該能對(duì)生產(chǎn)中從事此類設(shè)備管理和維修的人員提供借鑒意義。
離心風(fēng)機(jī)絕大多是由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)工作的主要由葉輪、蝸殼、軸和軸承座及一些控制附件組成,屬動(dòng)設(shè)備。動(dòng)設(shè)備完全不振動(dòng)是不可能的,只是振動(dòng)的允許范圍不同而已。一般來講,濱州離心風(fēng)機(jī),大型高速風(fēng)機(jī)軸承采用軸瓦,潤滑采用潤滑油強(qiáng)制噴射潤滑,高速旋轉(zhuǎn)的主軸懸浮于油膜上,正常工況時(shí)振動(dòng)很低。中小型的中低速風(fēng)機(jī)軸承采用滾動(dòng)軸承,4-79離心風(fēng)機(jī),常采用潤滑脂潤滑或潤滑油浸泡飛濺潤滑,正常工況時(shí)振動(dòng)稍大。振動(dòng)無論大小,只要符合相關(guān)技術(shù)要求即可,但是異常的、超標(biāo)的振動(dòng)必須及時(shí)處理,否則振動(dòng)會(huì)惡化,后造成事故和經(jīng)濟(jì)損失。
離心風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)原理及其裝置為了驗(yàn)證修正后數(shù)值計(jì)算模型的準(zhǔn)確度,對(duì)原風(fēng)機(jī)的不同工況氣動(dòng)性能試驗(yàn)。將修正前后數(shù)值計(jì)算模型預(yù)測(cè)原型機(jī)性能結(jié)果與試驗(yàn)值作對(duì)比分析,由數(shù)據(jù)可知,采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε 模型預(yù)測(cè)的風(fēng)機(jī)性能曲線較試驗(yàn)值存在一定誤差,其較大誤差值達(dá)9.5%,修正的k-ε 模型,各流量工況下離心風(fēng)機(jī)出口靜壓計(jì)算值與試驗(yàn)值吻合,其性能曲線趨于重合,兩者誤差值明顯減小,且較大誤差降低至3%,充分驗(yàn)證了所采用的數(shù)值計(jì)算模型修正方法的可行性,同時(shí)為下文離心風(fēng)機(jī)性能的準(zhǔn)確度和可靠性預(yù)測(cè)提供支撐。設(shè)計(jì)原理分析原風(fēng)機(jī)蝸殼內(nèi)壁型線采用的是傳統(tǒng)蝸殼型線設(shè)計(jì)方法,即不考慮壁面粘性摩擦的影響,氣流動(dòng)量矩保持不變,運(yùn)用不等邊基圓法繪制的近似阿基米德螺旋線。而實(shí)際流動(dòng)過程中,氣體粘性作用常導(dǎo)致其速度在過流斷面上呈現(xiàn)的分布不均勻現(xiàn)象。
對(duì)于低速小型多翼離心風(fēng)機(jī)而言,由于氣體流道狹窄,受粘性作用的影響,風(fēng)機(jī)內(nèi)壁面邊界層分離加劇,經(jīng)過葉輪加速的氣體流速沿蝸殼徑向方向逐漸減小,而在離心風(fēng)機(jī)蝸殼出口處,由于同時(shí)受到蝸舌結(jié)構(gòu)和蝸殼壁面的影響,其流速為管道流速度分布,受粘性作用的影響,蝸殼內(nèi)流體于整個(gè)流道空間內(nèi)呈現(xiàn)速度分布不均勻的現(xiàn)象,因此在實(shí)際流動(dòng)過程中,流體動(dòng)量矩并不是不變的,而是隨流動(dòng)的進(jìn)行不斷減小,故基于動(dòng)量矩守恒定律設(shè)計(jì)的傳統(tǒng)蝸殼型線存在動(dòng)量修正的必要。改型設(shè)計(jì)方法由于氣體粘性力無法通過簡單的公式運(yùn)算獲得,且其大小受氣體速度的影響,因此本文采用一種簡單化的求解方法,即基于傳統(tǒng)不等邊基圓法,離心風(fēng)機(jī)運(yùn)用改進(jìn)后的k-ε 模型對(duì)原風(fēng)機(jī)進(jìn)行數(shù)值模擬,設(shè)置如圖8 所示的4 個(gè)監(jiān)測(cè)截面,其方位角φ 分別為90°、180°、270°、360°。通過fluent 后處理計(jì)算得出蝸殼壁面區(qū)域于以上4 個(gè)截面處所受粘性力大小fν ,測(cè)量力矩中心至力原點(diǎn)距離r,9-38離心風(fēng)機(jī),由額定工況下風(fēng)機(jī)總質(zhì)量流量q 計(jì)算得單位質(zhì)量流體所受黏性力矩平均值m fr / q。
本文以離心風(fēng)機(jī)為研究對(duì)象,對(duì)4 種組合方式的消聲蝸殼進(jìn)行了試驗(yàn)測(cè)量,研究了每一種組合的降噪效果及對(duì)風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能的影響。試驗(yàn)在符合iso3745 標(biāo)準(zhǔn)的半消聲室中進(jìn)行,其四周墻壁及屋頂均裝有消聲尖劈,消聲室截止頻率100 hz,本底噪聲為26 db( a) 。試驗(yàn)裝置和測(cè)試系統(tǒng)按照gb/t1236-2000《工業(yè)通風(fēng)機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能試驗(yàn)》和gb/t2888-91《離心風(fēng)機(jī)和羅茨鼓風(fēng)機(jī)噪聲測(cè)量方法》的要求設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試。離心風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口端連接符合gb/t 1236 規(guī)定的風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)進(jìn)氣試驗(yàn)裝置。使用智能壓力風(fēng)速風(fēng)量儀測(cè)出pl3 位置的靜壓和pl5 處的流量壓差,然后再根據(jù)其他測(cè)量的數(shù)據(jù)算出風(fēng)機(jī)全壓和靜壓試驗(yàn)裝置。
試驗(yàn)采用進(jìn)口堵片方式調(diào)節(jié)流量,從大流量至小流量共選取8 個(gè)工況點(diǎn),分別測(cè)試每個(gè)工況點(diǎn)的風(fēng)機(jī)流量、壓力、功耗和噪聲。后計(jì)算風(fēng)機(jī)標(biāo)況下流量、全壓、全壓效率、總a 聲級(jí)。本試驗(yàn)風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)簡圖,在風(fēng)機(jī)蝸板和前后蓋板上可分別固定穿孔鋼板,穿孔板與蝸殼本體之間形成10 mm 的空腔,空腔內(nèi)填充超細(xì)玻璃棉,形成消聲蝸殼。以此形成4 種消聲蝸殼組合: a 組合,周向蝸板有消聲層;b 組合,蝸殼后蓋板有消聲層; c 組合,周向蝸板和后蓋板有消聲層; d 組合,周向蝸板和前蓋板有消聲層。選用的穿孔板采用板厚1 mm,孔徑6 mm,穿孔率約為22%。各種加裝吸聲結(jié)構(gòu)組合,風(fēng)機(jī)蝸殼內(nèi)部的通流結(jié)構(gòu)尺寸和原風(fēng)機(jī)一致。
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